“亏损王”华丽转身变“盈利标杆”
身处多余行业,身背厚重累赘,新常态下,国有企业如何逆市解围?曾为中石油系统“损失王”的抚顺石化公司近期以大幅增长的盈利势头,向人们展现了供应侧改革的庞大潜能,对老国企具有借鉴意义。
拥有88年历史的中石油抚顺石化公司是我国炼油工业的摇篮。2011年以来,受国内产能严重多余和历史累赘繁重等影响,公司持续三年损失,年均损失逾60亿元,成为中石油27家炼厂中的“损失王”。
2014年下半年开始,公司在战胜资源缺乏、大庆原油价钱较高级不利因素后,2015年盈利3288万元。今年1-7月,公司盈利21.3亿元,一跃成为中石油的“盈利标杆”。
“眼睛向外盯市场,一切生产组织环绕市场转,是改变的开始。”抚顺石化总经理李天书说。具有千万吨炼油、百万吨乙烯能力的抚顺石化下属工厂、车间众多,本来安排一个任务常常能保持几个月,各单位习惯于“垂头拉车”搞生产,罕有“昂首看路”盯市场,有时候产的多亏的多。如何按市场需求及时调整种类、开发新品,成为扭亏关键。
抚顺石化财务处长史新民介绍,公司构建了与市场联动的经营预警机制,各工厂、车间甚至班组每天的盈亏情况,系统都做出核算和分析,并以此指点生产。“一句话,什么赚钱就扩展生产,不赚钱就快速调整掉!”
去年,公司对创效能力强的白腊、高标号汽油等扩展生产,并开发10余项市场紧缺的新品,帮助增收5个多亿。不久前,销售人员发现一种聚乙烯膜料在华南市场很受欢迎,技术人员立刻参与研究,仅3个月后新产品就推向市场,每吨比老产品多盈利150元。
记者日前采访看到,83米高的金属塔一柱擎天,巨型管道在阳光照耀下特别刺眼,生产中的抚顺石化石油二厂蒸馏一车间宁静无声。“蒸馏是原油加工的第一道工序,之前公司同时开启两套装配,哪套都开不满。”车间党支部书记贺文革介绍,去年公司经重复检测毅然停掉一套设备,剩下的装配满负荷运转,“目前看来,规模效应凸显,本钱、消耗均大幅下降。”
李天书说,用传统眼光看,拥有2万多名员工,上十万台套大小设备的企业,不免有跑冒滴漏和运转消耗,而补齐生产组织的短板,练好内功,则能较好完成公司内部人与人、人与设备、设备与设备之间的密切协同,最大限制完成高效运转。
日前,记者列席了抚顺石化的一次例行早会。在一处价值1500万元的设备改造上,基层希望更改新设备,而公司领导则请求维修原设备,两边议论得很是激烈。
技术专家出身的钱新华最近正筹划“复活”一套已闲置5年的酮苯脱蜡装配。“假如报废卖废铁,这套装配顶多值2000万元,但假如投入1.5亿元改造,则能取代投资5亿元新建装备。”据测算,改造后这套装配每年可创效4.5亿元,半年便可收回投资。
企业搞供应侧改革,离不开补短板、降本钱、调构造,更好地为市场提供有用供应。李天书以为,这些目的的完成,说到底要靠人,创立一套科学机制调动国企员工的积极性、主动性、制造性,供应侧改革才能够推向深刻。
在抚顺石化采访,员工们广泛体现,不管是优化生产流程,还是封堵跑冒滴漏,大家投入的有用工作多了,余暇大为削减。对此,公司实行模仿市场绩效考察,按工作量和奉献度分配收入。抚顺石化烯烃厂高密度聚乙烯车间值班长徐志强说,不一样工厂、车间员工的奖金每个月可相差上千元,由此带来的追逐效应,调动了大家的工作热情。
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